日常路面施工的時候,我們經常可以看到推土機的身影,我們都知道推土機液壓系統故障的話,原因較多,而且不好排除。下面我們結合自身經驗,把經常出現的問題,按照故障表現,進行故障原因分析。
(1)液壓系統故障及其原因分析
①推土鏟提升無力,上升速度緩慢。由液壓系統工作原理分析可知,造成這一故障的原因有:a.液壓油量不足,造成液壓泵吸入空氣,使工作液壓缸工作無力;b.液壓系統工作壓力低,導致工作液壓缸工作無力。而造成液壓系統壓力低的原因又可分為五種:a.液壓泵磨損,供油量減少,液壓油壓力降低;b.安全閥失調或彈簧損壞,使壓力建立不起來;c.換向閥磨損內泄;d.各接頭部分密封圈損壞,造成泄漏;e.液壓缸內部密封件損壞。
②操縱桿位于中位時,液壓缸活塞桿緩慢下降。在日常工作中這一故障會經常碰到,其主要原因為液壓缸內密封環破損,活塞襯環磨損、換向閥磨損泄漏。
③工作中泵閥、管路中噪聲大。原因有:a.油量不足;b.液壓泵吸入空氣;c.濾網堵塞;d.液壓泵磨損。
(2)液壓系統故障實例分析
①故障現象:推土鏟帶負荷起升無力,空負荷時斷續起升,每次動一下操縱桿,鏟刀起升一點,在停頓期間,鏟刀不下降。鏟刀在下降過程中正常,可支起鏟刀抬高推土機前端,工作中有噪聲。
②診斷步驟與方法
a.檢查油面。符合標準。
b.用測壓表測液壓系統工作壓力。將液壓泵到油箱的高壓管M10螺塞拆下,擰下測壓表接頭,發動機車,用操縱桿操作各種動作,觀察壓力表讀數為3MPa,在液壓缸不動作時,僅為IMPa,說明系統壓力太低。
c.擰下濾油器頂部放氣螺塞,發現操縱桿在“封閉”位置時螺孔溢油,但有大量氣泡,而操作桿在“起升”或“降落”位置時,油孔不溢油。從原理分析中可知,液壓油不經濾油器直接泄人了油箱。打開油箱,果然發現濾油器與換向閥連接膠管損壞,裂口長達40mm,連接無縫管接頭處有一砂眼,直徑φ2.5~3mm。更換膠管及重新補焊好砂眼后,試車發現濾油器放氣孔處溢油了,但液壓缸仍動作無力。
d.檢查液壓油濾芯、旁通閥。濾芯干凈,旁通閥正常。
e.檢查安全閥、換向閥工作狀況。打開油箱側蓋,找一有機玻璃制作一蓋板,用4個螺栓固定在側蓋孔中,發動機在不動作時,觀察到油面平靜。扳動操縱桿至液壓缸“上升”位置時,發現從安全閥閥塊接口處大量噴油,由此判斷是安全閥泄漏,造成液壓系統壓力下降。
f.拆解安全閥,發現4個連接螺栓中右側2個松動,閥體間的一個O形圈斷裂。更換新O形圈后試車,液壓缸工作正常,但油箱處仍有噪聲,打開排氣塞排氣后,響聲消除。
(3)故障原因總結及防治
該故障原因主要由于安全閥兩個連接螺栓松動,造成閥塊壓緊力不均,在高壓作用下O形圈一側首先被沖壞,系統泄壓,導致了以上故障的發生。
防治措施:為了防止螺栓再次松動,在裝配時除按規定扭矩擰緊外,在螺紋處涂樂泰膠,徹底解決螺栓松動的問題,防止類似故障的發生。